四柱液壓機產(chǎn)品 改造方案
l )制作工裝模具
根據(jù)工藝要求及滑塊的活動行程制作出模套、壓頭、墊塊及配套工裝,模套內(nèi)徑為
2 )安裝試運行
根據(jù)動作要求SYA 斷電,保持下缸不動作。安裝模具試運行,發(fā)現(xiàn)初始工作狀況良好,但在工作中油溫升高很快,連續(xù)工作十多分鐘以后,壓機甚至無法運行,實測油箱表面溫度已達
經(jīng)過分析,我們認為主要原因有以下兩點:一是模腔橫截面大,模嘴擠壓出口小,擠壓速度慢從而造成滑塊工進速度慢。盡管壓力補償變量泵在系統(tǒng)壓力升高時流量自動減小,但仍有大量多余壓力油經(jīng)過壓力錐閥2 溢流回油箱,由于溢流孔口小,油液流速快產(chǎn)生大量的熱;。二是因為置于油箱中的柱塞泵長時間持續(xù)處于工作狀態(tài),也產(chǎn)生了大量熱量。而僅靠油箱散熱,散熱量不足是造成故障的主要原因。
― 液壓泵的效率
流進液壓閥的流量(耐/S ) 根據(jù)計算結(jié)果可知:溢流閥孔損失發(fā)熱和液壓泵工作發(fā)熱所產(chǎn)生的熱量遠高于油箱散熱,油箱散熱根本不足以滿足油液冷卻的需要。當(dāng)油液溫度高、壓力高時,相對泄漏量大,液壓泵無法正常供油,四柱液壓機不能動作。
3 )解決措施
由計算結(jié)果選擇相應(yīng)的水冷卻器,將油箱里的油液進行強制循環(huán)冷卻。
4 改造后設(shè)備使用情況
該臺四柱液壓機經(jīng)過改造,可以進行20
在傳統(tǒng)熱擠壓過程中,粉末擠壓在容器中成形制成坯料是必需的工序,這既增加了生產(chǎn)成本,又加大了勞動強度,降低了生產(chǎn)效率。采用四柱式萬能四柱液壓機進行熱擠壓生產(chǎn),減去了制坯工序,同時也無需坯料保溫設(shè)備。連續(xù)進行擠壓,極大地提高了生產(chǎn)效率。( 2 )在傳統(tǒng)熱擠壓過程中,臥式擠壓機是生產(chǎn)的必需設(shè)備。對于未購置臥式擠壓機,而擁有四柱液壓機的企業(yè),在擠壓所需擠壓力不太高的制品時,可以對四柱液壓機進行改造,從而滿足產(chǎn)品熱擠壓的要求。這極大地節(jié)約了企業(yè)的資金,降低了四柱液壓機產(chǎn)品生產(chǎn)成本。
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