1 問題的提出
YB32—2000四柱液壓機在大型企業中有著廣泛的應用。主機為三梁四柱式結構,上滑塊由四柱導向,上液壓缸驅動。實現“快速下行一慢速加壓一保壓延時一快速回程一原位停止”的動作循環,下液壓缸布置在工作臺中間孔內,驅動下滑塊實現“向上頂出一向下退回”或“浮動壓邊下行一停止一頂出”的動作循環,在生產中出現了主缸快速下行正常、高壓壓制時。壓力提不高的故障現象。
2 故障的診斷
由YB37_2000四柱液壓機液壓系統工作原理
圖(見圖1)分析可知,系統壓力不高的原因可能有以下幾方面:
(1)主泵磨損,內泄漏嚴重,導致了系統壓力升不高。
(2)調壓安全閥組是控制系統壓力的主要元件,出現故障時必定影響系統壓力。
(3)主缸是系統的執行元件,如果主缸內泄漏嚴重或串腔,也使系統壓力升不高,對新壓力機來說這種可能性不大,而對舊的長期使用的壓力機來說,不能排除這個因素。
(4)充液閥泄漏,主缸上腔油液倒流回充液箱。
(5)卸荷閥的控制油路處泄漏,引起故障癥狀。
(6)鋼球式單向閥磨損,反向泄漏導致壓力升不高。
圖

在診斷過程中,首先檢查主泵以及壓力閥組件(溢流閥2和遠程調壓閥1)。其操作過程為:將四柱液壓機閥進行了油質分析,發現此潤滑油內的雜質使介電常數適度增加,但雜質是潤滑油中基本的裂解產物,屬于正常雜質,無異常雜質,如金屬顆粒等。由此可分析此潤滑油屬于一類油,且間接確定減速器內的齒輪磨損屬于正常磨損,設備運行正常。
3 結語
我們目前開展的軸承故障診斷、機械振動分析、油質分析3個項目證明,開展故障診斷可以防隱患于未然,減少了維修和維護量,避免了由于重大機械事故而被迫停產的現象,提高了生產效率,降低生產成本,其潛在的經濟效益和社會效益非常可觀。